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高爐循環冷卻水系統改造

論文類型 技術與工程 發表日期 2002-02-01
來源 《工業用水與廢水》2002年第1期
作者 萬東明,胡子秋,鄭志勝
關鍵詞 煉鐵 高爐 循環冷卻水 水處理 旁濾
摘要 安陽鋼鐵公司煉鐵廠高爐用水系統原采用直流式供水,存在水質差、水量不足等問題。采用敞開式循環冷卻水系統對原供水系統進行改造,同時對循環冷卻水進行處理后,冷卻水系統水的循環利用率達98%,濃縮倍數達1.86。解決了水量不足、設備結垢、腐蝕的問題。

萬東明,胡子秋,鄭志勝
(河南安陽鋼鐵集團有限公司,河南安陽 455004)

  摘 要:安陽鋼鐵公司煉鐵廠高爐用水系統原采用直流式供水,存在水質差、水量不足等問題。采用敞開式循環冷卻水系統對原供水系統進行改造,同時對循環冷卻水進行處理后,冷卻水系統水的循環利用率達98%,濃縮倍數達1.86。解決了水量不足、設備結垢、腐蝕的問題。
  關鍵詞:煉鐵;高爐;循環冷卻水;水處理;旁濾
  中國分類號:TU991.4
  文獻標識碼:B
  文章編號:1009—2455(2002)0—0016—02

1 冷卻水系統改造前狀況

  安陽鋼鐵公司煉鐵廠高爐冷卻系統水源為地表水,冷卻對象主要為高爐冷卻壁,其冷卻強度對高爐一代壽命起著決定性的作用。原供水方式一直采用直供式,使用后的水未經循環,直接外排,浪費很大,同時還存在水質差、水量不足、水壓低等問題。考慮到原供水方式已暴露出如上很多弊端,且無事故供水措施,嚴重制約了煉鐵廠生產的發展和經濟效益的提高,加上兩供水泵站內管道年久失修、腐蝕嚴重且難以更換,是生產中的一個重大設備隱患,因此在新建6#380m3高爐之際同步建設高爐區循環泵站勢在必行。

2 高爐循環水工程設計

2.1 循環水系統工藝流程
  目前,國際上比較先進的高爐循環水冷卻技術是采用軟水閉路循環系統,其特點是節水的冷卻效果好,較好地解決了結垢和腐蝕問題,但在檢漏方面沒有特別成功的經驗。本次設計結合我公司高爐容積小、冶煉強度高、在其一代爐齡的中后期、高爐冷卻壁及爐底水冷管漏水現象嚴重的實際情況,采用了敞開式循環冷卻系統,以便于生產運行過程中及時了解滲漏情況,采取相應措施予以解決,有利于安全生產。
  補充水和循環水的工藝流程圖如圖1、圖2所示。

2.2 設計指標
  ①滿足7座高爐的生產用水,循環水量為10 100m3/h;自流回水;循環利用率大于98%。
  ②供水主管水壓達到0.5MPa;冷卻出水溫度≤32℃。
  ③改善供水水質,使水中懸浮物含量由原來的120mg/L左右下降到20mg/L,并采用水質穩定措施基本消除高爐冷卻壁及循環水設施的結垢、腐蝕現象。
   ④設置事故水塔及事故水泵,確保安全供水
2.3 泵站平面布置
  
安陽鋼鐵公司為1958年建廠的老企業,并幾經改造,現場建筑物已十分擁擠,這是設計的難點一。經綜合比較,選在廠區外一處1.37hm2的三地帶,泵站內主要構筑物有:泵房、吸水池、配電室、加藥間、冷卻塔、過濾間、原水預處理設施等。泵房設供水泵組6臺、上塔泵組6臺,分別為3開3備,源水過濾泵組2臺,反沖洗泵組2臺,分別為1開1備,機械管道清洗過濾器4臺。
2.4 冷卻系統
  冷卻設施采用L85型風機逆流式鋼混框架構冷卻塔4臺,單臺處理水量2600m3/h。風筒采用MRT-85專用動能回收型玻璃鋼風筒,冷卻塔的風機采用L85A型軸流風機,填料采用點波填料。
2.5 旁濾系統
  
結合本工程受場地限制的特點,設計采用了國外先進的FILTOMAT管道過濾設備,在供水管道上直接過濾以達到去除水中懸浮物,代替傳統旁濾設施的目的。具體形式為:在供水主管上并聯一路作為旁濾管道,通過閥門調節旁濾水量,利用管道自身壓力進行反沖洗。由于該過濾方式有別于砂濾機理,為安全起見,設計按循環冷卻流量的25%進行旁濾。
2.6 高爐本體配水系統的配套改造:
  
增大主供水管;在爐臺設濾網過濾器將使用水全部過濾;設計采用分區冷卻技術,即在高爐垂直方向上分成爐身一爐腰冷卻區、風口區、爐缸區和爐底 區4個相對獨立的子系統,每個子系統在圓周方向上又分成若干個支系統,從而有效地保證了各部位對不同冷卻強度的要求。

3 使用效果及討論

3.1 使用效果
  安鋼高爐循環水工程于1999年底投用后,循環利用率達98%以上,極大地緩解了我公司生產用水緊張的局面,同時確保了煉鐵廠6座高爐用水的安全性和可靠性,各項供水指標比直接使用河水時明顯改善,懸浮物濃度基本穩定在23mg/L以下,高爐風口平臺供水壓力可達到0.3MPa,解決了原來水質差、水量小、水壓低等問題,大大降低了冷卻設 備和管路的酸洗或砂洗頻率,提高了冷卻效果,為高爐的穩產高產創造了必要條件。表1為濃縮倍數1.86時循環水質的實測數據。

表1 循環水質實測數據 水樣 pH 總堿度/(mmol.L-1) 總硬度/(mmol.L-1) 鈣離子/(mg.L-1) 氯離子/(mg.L-1) 總磷/(mg.L-1) 循環水 8.18 4.60 4.20 280 138 6.40 補充水 8.25 3.05 3.16 248 74 0.70

3.2 問題討論
  高爐循環水工程投運以來,在實際操作和使用過程中我們也遇到了一些問題和難題,主要表現在以下幾個方面:
  ①隨著近年來高爐冷卻設備的改進,尤其是大型冷卻模塊技術在安鋼高爐上的應用,高爐用水量相應加大,但因循環泵站面積有限,只有通過小泵改大泵的方式進行改造。因此在決策上,應根據形勢起前考慮,留有余地。
  ②總排水管為自流回水,在投用初期,曾出現排水不暢的現象,主要原因為高爐排水有落差,排水井內為氣水混合物,按常規設計的排水井高度偏低。
  ③從實際使用情況來看,FILTOMAT過濾器在系統中產生的效果不太明顯,主要原因是其安裝地點在主供水管的旁通管上,位置不妥;稍有阻塞水流即繞近路而行,起不到旁濾效果,該過濾器更適合用于全部循環水都進行過濾以及過濾精度較高(原水水質較好)的情況。
  ④鑒于高爐本體為敞開式箱、槽排水方式,從進料系統落下的礦石、焦炭顆粒經排水井會進人循環系統,這樣不但增加了系統中的懸浮物濃度,嚴重時還可影響水泵運行。現已通過在排水箱、槽上加蓋板及熱水池人口前加格柵等辦法解決。敞開式循環水系統應盡量避免水質受污染。


  作者簡介:萬東明(1966-),男,重慶人,工程師,1989年畢業于西安冶金建筑學院環工系給排水專業,現在河南安陽鋼鐵公司設計院從事給排水設計工作。

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