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紹興市宋六陵凈水廠給水工程

論文類型 技術與工程 發表日期 2005-06-01
來源 中國水網
作者 傅阿二
摘要 傅阿二 紹興市宋六陵凈水廠  郵編:312071   摘要:介紹宋六陵凈水廠一期40萬m3/d工程系統設計、設備選型情況,通過生產實踐,對系統的缺陷與不足,進行了分析、改進,希望為今后類似水廠的設計、改進提供幫助。   關鍵字:水廠設計  生產運行  缺陷  改進    紹 ...

傅阿二
紹興市宋六陵凈水廠  郵編:312071

  摘要:介紹宋六陵凈水廠一期40萬m3/d工程系統設計、設備選型情況,通過生產實踐,對系統的缺陷與不足,進行了分析、改進,希望為今后類似水廠的設計、改進提供幫助。
  關鍵字:水廠設計  生產運行  缺陷  改進 

  紹興市宋六陵凈水廠位于紹興市東南宋六陵附近,距離市區22公里,占地300多畝,水廠設計規模70萬m3/d,分二期建設,其中一期40 萬m3/d,是浙江省一次建成規模最大的給水工程。宋六陵凈水廠從選址、設計、建設定位都很高。原水選取小舜江水庫水,水質屬國家一級標準,常年水質較好,渾濁度在5NTU以下,藻類等有機物質較少;工藝選用折板反應、平流式沉淀、均質濾料過濾等先進的凈水工藝,一期設備引進具有國際、國內先進水平的制水、輸水設備和自動化控儀表。整個系統工程被評為2001年中國建筑工程魯班獎工程。雖然在設計、選型、建設上要求都很高,但在實際運行過程中,該系統也暴露出了許多不足,下面就進水系統,反應、沉淀系統,濾池、反沖洗系統,清水池系統,加藥系統,自動控制系統六大塊進行分析。

1、工藝流程圖

2、進水系統

  水廠進水沒有一級泵房、配水井,原水主要依靠達郭水庫與水廠之間高差,利用重力流經針閥泄壓直接流入水廠。針閥在水廠的作用突出,它代替了傳統工藝中配水井的功能,起到了壓力釋放、調節流量的作用。
  該系統中配置的主要設備情況:針閥采用德國ERHARD口徑為DN1400閥門,DN2000光華流量計,E+H高濁度儀、PH計、余氯儀、溫度計等,上述設備具有現場操作、顯示功能外,還利用4—20mA信號,將其與PLC通訊,實現中央控制室時時監控。
  進水系統各設備在運行中,都能按照要求運轉,作為藥劑投加的主要場所,工程建設中應適當預留投加口,以應付原水水質變化。對于針閥:從針閥運行看,根據出水量的變化針閥能自動跟蹤、自動調節,體現出它強大的調節能力,從能自由調節5000m3/h進水到22000m3/h進水看,該針閥調節幅度很大,在類似水廠中值得一用。

3、反應、沉淀系統

  水廠采用折板反應、平流沉淀工藝,沉淀池以20萬 m3/d一組分為二格,共計二組四格,其中反應池長25 m,平流池長110m,一格池寬42.8m,有效水深3m,水平流速20m/s,停留時間為1.5小時。排泥系統采用行車式泵吸排泥機,每格沉淀池對應一臺吸泥機,共四臺。
  整個工藝成熟,經沉淀池處理,出水濁度在1.0NTU以下。存在不足之處:
  (1)、滑觸線信號傳輸差。雖然水廠采用了導電性能好,耐腐蝕的無氧銅做成的多及滑觸線,銅和滑動觸片之間的磨損及接觸電阻都比較小,與鋁和不銹鋼劃觸線相比,性能有了很大提高,但是滑觸線和觸片是滑動接觸的,接觸不良產生的過障很難避免的,吸泥系統由于控制信號傳遞出現故障較多,PLC與行車之間信號無法正常傳輸,無法實現自動控制。為此,在深入調研的基礎上,我們采用無線電臺來代替滑觸線,解決了行車到PLC信號傳輸問題,實現控制信號的無線傳輸,效果較好。
  (2)、沉淀池中的吸泥死角問題。由于吸泥機行車滑軌,行車限位開關及吸泥機底架結構的影響,吸泥機的刮集裝置到不了沉淀池端部邊緣,使得沉淀池出口底端的污泥無法排除,形成了刮吸泥死角,使沉淀池出水端底部形成了厚厚的積泥,嚴重時造成沉淀池出水水質降低。為解決吸泥機死角問題,結合其他水廠的經驗,在不影響沉淀池處理工藝的條件,我們在沉淀池出口端,行車到位后,距刮集裝置大約15公分處增設了45度光滑的塑料擋板,從根本上減少了污泥的沉積量。
  (3)ABS穿孔排泥管問題。在每格反應池底安裝均勻安裝了30根管徑為200mm的ABS穿孔排泥管,管子容易在沉淀池外邊附近折斷,究其原因,主要存在:ABS時間一長老化容易老化和沉淀池本身沉降等問題,現主要利用扁鋼在外圍將其加固,ABS管不宜在此做排泥管,設計上應考慮其它材質。

4、濾池、反沖洗系統

  采用V型氣水反沖洗濾池共兩座,每座8格,雙排排列,有效過濾面積135m2/格,設計濾速8mm/s,濾料采用均質石英砂濾料,層厚1.2m,濾池反沖洗分氣沖、氣水混沖、水沖和表掃四個階段,整個沖洗過程歷時20min,按照總進水量統計,進水量在設計范圍以內時,其沖洗周期為48h,在進水量超出設計值時,沖洗周期調整為30h。
  該系統主要設備情況:濾池閥門為德國ERHARD的氣動閥門,其中濾池進水閥、排水閥為閘板閥,口徑分別為800mm*600mm和1000mm*900mm,氣沖閥、水沖閥和透氣閥為氣動開關型蝶閥,口徑分別為DN400,DN600和DN80,濾池出水閥為氣動調節閥,口徑為DN600,控制原器件全部為安全型,電源采用24VDC控制。每格濾池還配有德國E+H公司的FMU230E-AA12型超聲波液位儀和PMC731壓力變送器等。鼓風機為英國德萊塞DRESSER羅茨風機,型號為XLP/PEIM 208,額定功率為75KW,供氣量4000m3/h,二用一備。反沖水泵為國產閥門,產地長沙,額定功率55KW,也是二用一備,廢水回收泵為二臺Flygt排污泵,其型號為CP3300,流量為350m3/h,揚程15m,轉速為980r/min。
  濾池、反沖洗系統是水廠制水最重要的環節,系統運行好壞將直接影響出水水質,水廠在運行中該系統需要改進、推廣的工藝、設備情況如下:
  (1)濾池氣動閥門、鼓風機、水泵、液位計在生產控制中運行可靠,在經過5年的生產運行后上述設備只有氣動調節閥在頻繁調節后,有兩只輸出信號發生了大的偏差,更換了電路板,其他設備在正常維護保養下,運行安全,在設計上可以考慮使用。
  (2)壓力變送儀容易出現波動、故障,維護量較大,設計選型較難。
  (3)濾池配水不均,降低濾池超負荷能力。03年當水廠進水量達到設計能力的80%左右時,部分濾池出現了翻砂現象,查其原因主要為:工藝上沉淀池和濾池之間不是一格沉淀池對應四格濾池供水,而是二格沉淀池對應八格濾池,且每格濾格進水渠標高一致。導致了各個濾池在水量分配上不均,靠近沉淀池的水量大,距離近的水量小。解決方法為:首先在沉淀池出水渠設置擋板,由二對八改為一對四,其次在靠近沉淀池的濾池進水渠端加設擋板,來調節濾池之間的進水。經過改造后,濾池的超負荷能力增加,04年濾池在22000 m3/h的進水量下,運行平穩,沒有出現翻砂現象。

5、清水系統

  該系統主要包括接觸池、清水池及出水管路組成。接觸池實際是傳統意義上的清水池的一部分,只是氯氣在該池內對濾后水接觸,進行消毒而得名。水廠的接觸池在濾池的下面,清水池在沉淀池的下面,設計上采用了上下復層結構,這是水廠又一大特點。
  設計中該系統主要設備有:接觸池中裝有E+H公司余氯儀、PH儀表,在清水池中裝有液位計,出水儀表間有E+H公司余氯儀、PH儀表、濁度儀、流量儀等。
  在清水系統中為達到對濾池出水、清水池出水做到時時、有效監測,確保水質安全,對部分儀表進行更換,具體:
  (1)把E+H公司CCS151余氯儀更換為HACH公司余氯儀。主要HACH公司余氯儀對PH波動的適應能力強,不會造成PH變化而引起余氯顯示值偏離實際值現象,從而,可靠指導補氯點加氯機的投加。
  (2)把出水E+H公司CUS31低濁度更換為HACH公司FT660激光濁度儀。因為水廠出水一般保持在0.1NTU以下,E+H公司低濁度儀由于精度不夠,不能顯示實際值。而激光濁度儀的量程:0.000---1000mNTU,可檢測的最低濁度變化為0.001 mNTU,其分辨率:0.001 mNTU。出廠水濁度在0.01NTU—0.03NTU之間波動。
  (3)存在缺陷是,水廠接觸池和清水池容量偏小,兩者相加只有2.9萬m3,水廠出水量的變化只能依靠調節進水量來穩定供水,使得水廠應變出水變化能力大大降低。一般水廠清水池容量設計應不低于水廠制水設計能力的10%。

6、加藥系統

  根據原水水質特點,水廠設計上安裝了加礬設備和加氯設備具體情況如下:加礬系統中,水廠設計用固體Al2(SO4)3 ,系統設置了溶解池、溶液池各三個,池內攪拌采用氣攪,溶解中內安裝了E+H公司的超聲波液位儀、提升泵等設備,溶液池內安裝了液位計、溢流管、進液、出液、攪氣管、出液管等,出液管相互連同,由閥門控制開關,連接著五臺德國SERA公司的電沖程變頻隔膜計量泵,流量為500l/h,四用一備。加氯系統由氯庫、蒸發器間、加氯機間、泄氯回收間組成,主要設備有:二臺美國Force Flow 電子稱,二臺W&T公司50-200電加熱型蒸發器,每臺投加量40kg/h,一用一備,六臺W&T公司加氯機,其中用于濾后加氯的三臺為450Kg/d,用于前加氯和出水補加氯的三臺為900Kg/d,各為二用一備,氯庫和蒸發器間裝有二套美國EIT公司的漏氯報警儀,報警濃度為1mg/l,在氯庫還裝有W&T公司的液氯切換裝置、歧管系統等設備。
  水廠整個加藥系統系統除更換氯瓶外,已實現中央控制室集中監控,加藥現場自02年起實現無人職守,整體運行穩定,存在不足:
  (1)、工藝設計上,由于缺乏對水庫水PH變化的調研(一般水庫水PH都呈酸性,且季節性變化大),加藥系統中沒有考慮當PH降低后,對堿性藥劑投加。水廠經過摸索,不僅掌握了石灰投加的工藝,還對投加數據進行了積累,現已進入石灰自動化的設計階段。
  (2)、加礬系統中考慮用固體Al2(SO4)3投加使自控系統的穩定性大大降低,加礬系統處于半自動狀態,02年系統進行了技術改造,把固體礬改為了液體礬,重新建造了計量池和儲液池,在添置很少的設備情況下,實現了系統的真正自動化。
  (3)、加氯系統中,應考慮將盡量多信號狀態接入PLC,如管路壓力、蒸發器、加氯機等重要設備的內部儀表等。

7、自動控制系統

  全廠的自空系統配置如上圖,整個系統由三級網絡組成:以太網(管理層)、實時控制網(監控層)、現場控總線(現場層)。
  管理層配備有1臺服務器和3臺客戶機,他們之間構成以太網;監控層由2臺監控計算機與3臺主PLC站構成冗余的PROFIBUS FMS網,同時兩臺監控層計算機分別連至以太網,也作為管理層服務器的客戶機;監控層的1#、2#PLC為SIEMENS公司的400系列雙機熱備的PLC系統,下設10個遠程I/O站,他們之間的通訊采用冗余現場控制總線PROFIBUS DP,3#PLC下設17個現場子站,1個遠程I/O站,通訊采用PROFIBUS DP現場控制總線。
  上位機系統主要配有1臺美國HPE60服務器,有中控室、化驗室、廠長室3臺客戶機,同時中控室2臺監控計算機也作為本網服務的客戶機。系統配美國3COM公司10M以太網卡6塊,并配有所需的相關軟件,中控室2臺監控計算機配備有西門子公司的SIMATIC WINCC組態監控軟件及基于此開發運行的監控應用軟件,同時還配有REDCONNECT網絡冗余軟件包,系統可以自動監測網絡運行狀態,網絡或網卡發生故障可自動切換,無需人工介入,運行中體會有:
  (1)系統上位機采用西門子公司的SIMATIC WINCC組態監控軟件,下位機采用同采用西門子公司的S7-300及400系列PLC,系統穩定,運行可靠。系統充分體現集中經營管理、分散控制的原則,PLC安裝上,屏棄了原有的集中布線的安裝模式,采用先進的Prof—ibus二線制現場總線模式,在各個相對集中的控制單元設立相應的子站,以二線制將子站與PLC站相聯,大大降低了消耗并極大地提高了系統的簡潔性、可靠性。系統采用冗余設計,實現雙網冗余,用軟件實行自動切換,保證整個網絡正常運行。
  (2)儀表作為自控系統的一部分顯得尤為重要,在現場無人值班的水廠里,儀表從現場檢測到的數據,作為PLC控制的依據。自動化儀表要根據原水水質的變化和工藝調整,不斷的完善。
  (3)水廠地處多雷區,由于自控系統中大部分儀表、設備是微電子設備,雷擊容易導致設備和儀表的損壞,因此在設計自控系統時,必須強調設計有效的防雷。
  水廠一期自投產運行以來,整個系統運行都比較正常。在生產運行中碰到的一些問題經過我們的努力大部分得到了解決。由于系統先進,完善,水廠生產現場實行無人職守只制,生產人員每班3人,集中到中央控制室進行生產調度。水廠出水水質均達到和超過國家飲用水衛生標準。

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