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供水企業破解難題啃掉節能降耗“硬骨頭”

時間:2011-09-30 10:32

來源:中國水網

評論(

眾所周知,城市供水廠是耗能大戶。有數據顯示,供水企業在供水過程中平均電耗占制水成本的20%-30%,其中約90%以上的電耗又都消耗在電機水泵上,因為這塊“硬骨頭”的存在,供水企業節能降耗停滯不前。如何取得節能突破成為水企亟待解決的難題。

日前,上海某供水廠開展節能降耗工作,效果較為顯著。該水廠于20067月投入運行,一期設計供水能力為10萬立方米/日(規劃30萬立方米/日),供水面積達270平方公里,供水服務人口約30萬人。凈水工藝圖見圖1。 

據水廠負責人介紹,出水泵房原設計情況是采用4臺型號為500s40的臥式離心泵,揚程40米,流量為1842m³/h。配套電機電壓10kv,功率280kW。控制方式采用3臺工頻控制,1臺變頻控制,31備。此設計在運行中出現揚程不匹配、水泵超功率運行、機泵運行嚴重偏離高效區的情況。

針對以上情況,水廠負責人說,水廠主要采取了利用節能技術和加強運行管理兩大措施,共計六項舉措。

首先,更換出水機泵葉輪。設計水泵揚程400kPa,實際揚程需求為260kPa,有揚程富余情況,水泵不在高效區運行。通過更換機泵葉輪,降低機泵揚程,提高機泵出水量,滿足現行運行工況要求。

第二,增加高壓變頻調速裝置。由于水量需求變化較大,晝夜小時供水量最大相差3-4倍,所以,200912月,水廠增加一組高壓變頻調速裝置。目的在于增加水量及水壓的調節手段,水泵并泵運行調節更加方便靈活。同時,調整機泵轉速,使機泵保持在高效區運行。

第三,利用節能止回閥。設計之初,已考慮使用節能止回閥,每組出水機泵配置一套液控緩閉止回閥,降低普通止回閥對出水壓力的消耗。

第四,優化水泵組合。通過對水泵效率測定,確定相對高效的經濟機組。調整機泵運行組合,合理優化機泵布局。經濟機組由3#4#機泵改為3#6#機泵。機泵的運行組合由三用一備調整為二用二備。

第五,優化運行工況。6#機泵出水管道(DN800)大于4#出水機泵管道(DN600),減少水頭損失。優化出水母管水流走勢。

第六,優化調度、降低出水壓力。

此次改造投入經費93萬元,其中22萬元用于更換葉輪,71萬元用于增加高壓變頻調速裝置。經過改造,配水單位電耗由2007年的435kWh/km3·MPa降至2011年的386kWh/km3·MPa,機泵供水電耗由2007年的139kWh/km3降至106 kWh/km3

取得的經濟效益也比較顯著:

千噸水節約電量:33kWh/km³

下降幅度:23.7%

節約電費:

33kWh/km³*0.86/kWh=28.38/ km³

按照2011年目標供水量2760m³計算,初步估計可節約電費:

28.38/km³*2760m³=78.3288萬元

投入的費用約15個月左右即可回收。

由此可見,水廠采取了節能降耗措施,使節能技術發揮作用,運行機組更為經濟合理,從而達到節能降耗的效果。

 

1 凈水工藝圖

編輯:newscenter

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